改造完成后可大大降低液体损耗,增加液体产品销售量,每年可为公司多创效益200多万元
加大液体副产品销售力度,多生产、销售液体产品,是气体厂“全面提升”大讨论活动的主攻方向之一。近日,该厂瞄准降低液体充装系统耗损,开始着手改造液体槽车充装系统,力争实现充装过程零损失。该项目完成后,可增加液体产品销售量,每年为公司多创效益200多万元。
该厂现有液体储槽16个,原来的液体充装系统采用的是液体自流对槽车进行充装,充装前必须把槽车压力泄压到0.1千帕,充装过程中槽车要不断放空卸压。使用该充装方法,充装时间长、尾气无法回收,特别是对于高附加值的稀有气体,充装过程中液体损耗达到8——10%。为此,该厂决定改进充装工艺,实施高压充装、回收尾气,减少充装过程损失,降低生产成本。
该厂技术人员通过反复研究发现,由于较高的饱和压力对应较高的饱和温度,提高气体压力则可提高液化温度,使气体变得容易液化。于是,他们计划通过安装液体泵加压至0.8——1.2兆帕后充入槽车,在与外界无热量传递或忽略热量传递的情况下,使储槽内的低压饱和液体经液体泵,加压后充装入槽车,成为过冷液体。充装前,槽车不必卸压,原有的过热蒸气被高压打入的过冷液体冷凝为液体。所以,在充装过程中,槽车压力非但不会因为汽化而升高,反而逐步降压至某一压力后保持相对稳定直至充装结束。这样一来,就能缩短充装时间、实现槽车带压充装、无尾气排放,真正实现“零损耗”充装。