“把轧机前轮马达的皮带轮直径由原来的110cm改为120cm,由此带来的变化就是轧制速度加快,每台轧机每天产量可以增加5吨,四台轧机一天就增产20吨。”今年以来,围绕产量攻关目标,薄板厂热轧车间主任于荣群和他的员工们想出来的这个“土办法”,让老设备又焕发出新活力。
去年,通过全厂干部员工的努力拼搏,新钢薄板厂产量、总成本、综合成材率、焦耗、工序能耗这五大主要技术经济指标均实现了历史性突破。今年,面对公司下达的新的绩效考核指标,如何确保考核任务完成、员工收入不减?唯有眼睛向内,把功夫下在自己身上,用实实在在的业绩来创造效益,增加收入。于是,有一种状态叫做攻关夺隘,在薄板厂每一个岗位上弥漫。
———产量攻关。“产量是保证成本完成基础中的基础,确保收入不减核心中的核心。”新钢薄板厂厂长尹星华说。有介于此,新钢薄板厂在公司下达的月产8400吨目标基础上自我加压,以月产8700吨为新的起点来开展劳动竞赛,并设立“超产台阶奖”,即以月产量每超考核标准150吨为一个台阶,对热轧车间,精整、机动车间和其他车间、部门设立三个台阶,确定不同奖励标准,最高奖励额度达到每人100元。与此同时,将产量指标完成情况与中层干部挂钩考核,以日产290吨为基数,当产量每日平均小于290吨,每人每月按每吨5元扣奖,扣满1000元为之;当产量全年每日累计超过302吨,则对全体中层干部给予一次性奖励。超产有奖,欠产要罚,这一激励和约束机制的措施,充分调动了干部员工的生产积极性,责任心和执行力进一步得到增强,生产呈现出一派红火景象。一季度,薄板厂完成入库产量28403.32吨,超公司考核任务3203.32吨,增幅12.71%。
———成材率攻关。去年,新钢薄板厂实现了成材率78%的历史最好水平,今年公司下达了78.24%的成材率考核指标。在设备状况基本没有大的改善的条件下,要完成这个指标,其难度可想而知。还是要高标准,严要求。为此,薄板厂设定了成材率78.5%的攻关目标,也和中层干部实行挂钩考核,成材率达到78.5%,不奖不扣,每低于0.1%扣奖100元,扣满500元为之。当成材率全年累计大于78.8%,年底对中层干部给予一次性奖励。有考核还得要有办法。为此,他们在兄弟单位的支持协助下,从严格坯料定尺入手,做到“既技术又经济”,减少边角料,提高成材率;从正负公差入手,做到“减次增正”,提高有效产量,仅此提高成材率3%。与此同时,为严格工艺操作,防止片面追求产量、忽视质量的行为发生,设立了举报电话,开展群众监督。经过大家努力,一季度薄板厂产品成材率达到78.65%,比公司考核指标提高了0.41%。
———煤气攻关。煤气攻关的目的,一是确保生产顺行,二是降低焦炭消耗。以往,薄板厂是以五台煤气发生炉对应四台轧机生产,为降低生产成本,该厂提出“开三保四”的生产组织模式。消耗是降下来了,生产怎么确保?他们以此为攻关目标,以解决“差一口气”为重点,机动车间指派一名副主任跟班,找原因,想办法,定措施。经过一个多月的跟踪考察,找出了三个解决办法:一是进一步增强员工操作责任心;二是改善煤气站设备运行条件,更换和清理冷水塔,防止跑冒滴漏;三是热轧车间要保持均衡生产,使设备运行更加平稳。通过这些办法的实施,煤气攻关取得突破,“开三保四”目标实现。
———辅料及变动成本攻关。这是薄板厂的一道“难关”。由于历史原因,近年来,薄板厂的设备及备件“该修的未修,该进的未进,该补的未补”,在产能大幅释放,节奏不断加快的新形势下,如何实现辅料控制与安全生产平衡有序的目标?薄板厂以安全生产为底线,在成本可承受范围内,采取分步实施的办法“填平补齐”;同时,取消以往长期采用锅炉蒸汽取暖、洗澡的办法,通过其他可适时调节的办法进行供暖,利用煤气站余热产生的蒸汽,建造一个简易洗澡房,化解了供暖、洗澡和煤气消耗的矛盾。
四大攻关指标的强力推进,在全厂上下形成了一种“人人想办法,个个谋招数”的良好氛围。一季度,新钢薄板厂总成本与公司下达的绩效考核指标相比下降84.45万元,胜利实现了首季开门红。